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壓縮機(jī)燃燒爆炸事故原因及防護(hù),你一定要了解!
發(fā)表時(shí)間:2021-08-16   瀏覽次數(shù):1316次

壓縮機(jī)是化工、石化生產(chǎn)必不可少的動(dòng)力設(shè)備。從能量的觀點(diǎn)來(lái)看,壓縮機(jī)是屬于將原動(dòng)機(jī)的動(dòng)力能轉(zhuǎn)變?yōu)闅怏w壓力能的機(jī)器。


壓縮機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,難免會(huì)出現(xiàn)一些故障,甚至事故。今天將重點(diǎn)介紹壓縮機(jī)中燃燒爆炸事故。

燃燒爆炸事故


在化工、石化生產(chǎn)中,壓縮機(jī)發(fā)生燃燒爆炸事故的危險(xiǎn)性極大,不但嚴(yán)重影響安全穩(wěn)定生產(chǎn),造成極為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失,而且還會(huì)造成人員傷亡和建筑物的毀壞。因此,壓縮機(jī)的燃燒爆炸事故已引起人們的高度重視。


石油化工用壓縮機(jī)的壓縮介質(zhì)絕大多數(shù)是易燃易爆的氣體,而且在高壓條件下極易泄漏。


可燃性氣體通過(guò)缸體連接處、吸排氣閥門(mén)、設(shè)備和管道的法蘭、焊口和密封等缺陷部位泄漏;


壓縮機(jī)零部件疲勞斷裂,高壓氣體沖出至廠(chǎng)房空間;


空氣進(jìn)入到壓縮機(jī)系統(tǒng),形成爆炸性混合物,此時(shí),如果在操作、維護(hù)和檢修過(guò)程中操作、維護(hù)不當(dāng)或檢修不合理,達(dá)到爆炸極限濃度的可燃性氣體和空氣的混合物一遇火源就會(huì)發(fā)生異常激烈燃燒,甚至引起爆炸事故。


對(duì)于氧氣壓縮機(jī),如果氧氣流中混入可燃性氣體、油脂、鐵銹、紙屑等雜質(zhì)和金屬物體,當(dāng)潤(rùn)滑液突然中斷或供給過(guò)于不足時(shí),將造成氣缸“干磨”導(dǎo)致高溫,氣缸內(nèi)的可燃物在高壓、高溫情況下,很快與氧反應(yīng)而引起自燃。


由于熱的集聚和高壓氧的助燃,可使燃燒加劇,造成極為嚴(yán)重的氣缸燃燒爆炸事故。


石油化工用壓縮機(jī)和空氣壓縮機(jī)的氣缸潤(rùn)滑大都采用礦物潤(rùn)滑油,它是一種可燃物。當(dāng)氣體的溫度劇升,超過(guò)潤(rùn)滑油的閃點(diǎn)后就會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈的氧化,將有燃燒爆炸的危險(xiǎn)。


另外,呈懸浮狀存在的潤(rùn)滑油分子,在高溫高壓條件下,很容易與空氣中的氧發(fā)生反應(yīng),特別是附著在排氣閥、排氣管道灼熱金屬壁面上的油膜,其氧化就更為加劇,生成酸、瀝青及其他化合物。


它們與氣體中的粉塵、機(jī)械摩擦產(chǎn)生的金屬微粒結(jié)合在一起,在氣缸蓋、活塞環(huán)槽、氣閥、排氣管道、緩沖罐、油水分離器和貯氣罐中沉積下來(lái)形成積炭。


積炭是一種易燃物,在高溫過(guò)熱、意外機(jī)械撞擊、氣流沖擊、電器短路、外部火災(zāi)及靜電火花等條件下都有可能引起積炭自燃,甚至爆炸。


積炭燃燒后產(chǎn)生大量的CO,當(dāng)壓縮機(jī)系統(tǒng)中CO的含量達(dá)到15%~75%時(shí)就會(huì)發(fā)生爆炸,在爆炸的瞬時(shí)釋放出大量熱量并產(chǎn)生強(qiáng)烈的沖擊波。


由于氣體的壓力和溫度急劇升高、燃燒產(chǎn)物的急速膨脹,沖擊波以超音速沿壓縮氣體流動(dòng)方向傳播蔓延,引起多處發(fā)生連續(xù)性爆炸。


在壓縮機(jī)啟動(dòng)過(guò)程中,沒(méi)有用惰性氣體置換壓縮機(jī)系統(tǒng)中的空氣或置換不徹底(氧的含量超過(guò)4%或殘存有可燃物等雜質(zhì))就啟動(dòng);因缺乏操作知識(shí),沒(méi)有打開(kāi)壓縮機(jī)(或冰機(jī))的出口閥、旁路閥引起超壓;在操作過(guò)程中,因壓縮機(jī)氣體調(diào)節(jié)系統(tǒng)的儀表失靈,引起氣體壓力過(guò)高等,都會(huì)引起燃燒爆炸事故。


事故原因及預(yù)防措施:


1. 可燃性氣體泄漏嚴(yán)重


(1)吸、排氣閥失靈,密封不嚴(yán),造成泄漏,引起著火爆炸。


(2)軸封處泄漏嚴(yán)重,引起著火。


(3)與高壓合成系統(tǒng)連接的閥門(mén)法蘭漏氣,照明接頭處短路,引起著火爆炸。循環(huán)機(jī)出口總管壓力表根部泄漏,高壓氣體沖出,靜電起火爆炸。氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)氣缸支腳斷裂,進(jìn)口管道漏氣,遇明火引起爆炸。


預(yù)防措施:


(1)合理安排吸、排氣閥,保證氣閥動(dòng)作的靈活性和氣密性,及時(shí)清理污垢和更換氣閥。


(2)合理安裝活塞桿與填料,定期檢查磨損情況,及時(shí)更換填料。透平氧壓機(jī)應(yīng)設(shè)置氣密裝置,將安全密封氣體流人軸封部位,設(shè)置與平衡室保持壓差的調(diào)節(jié)裝置。


(3)應(yīng)合理安裝管路、閥門(mén)、法蘭和儀表等管件,保證連接件密封可靠,并經(jīng)常檢查連接部位的漏氣情況,設(shè)置氣體泄漏的檢測(cè)裝置,監(jiān)視密封系統(tǒng)的異?,F(xiàn)象。


2. 因腐蝕、疲勞斷裂,可燃性氣體噴出


(1)循環(huán)機(jī)出口放空管疲勞斷裂,氨泄漏引起著火爆炸。


(2)多級(jí)缸之間、氣缸與機(jī)身之間連接螺栓的螺紋根部疲勞斷裂,大量高壓氣體噴出,引起著火爆炸。


(3)機(jī)身、高壓缸損壞,引起油系統(tǒng)著火,缸套材質(zhì)低劣,缸體嚴(yán)重縮孔缺陷而產(chǎn)生疲勞斷裂,致使高壓氣體沖出,引起空間爆炸。


(4)活塞鎖母螺紋根部、活塞桿與活塞連接螺紋根部疲勞斷裂,活塞桿打擊起火引起爆炸。


預(yù)防措施:


(1)減少壓縮機(jī)管系振動(dòng),保證管材和焊口質(zhì)量。


(2)保證連接螺栓結(jié)構(gòu)、幾何尺寸合理,材質(zhì)優(yōu)良,提高螺紋的強(qiáng)度和加工精度;保證連接面緊密貼合,擰緊力適當(dāng)。


(3)嚴(yán)格進(jìn)行機(jī)身、缸體、缸套的質(zhì)量檢查;對(duì)高溫高壓壓縮機(jī)主要零部件進(jìn)行剩余壽命的診斷。


(4)提高熱處理工藝質(zhì)量,保證活塞桿強(qiáng)度;采用圓弧滾制螺紋,提高螺紋的加工精度;在制造、安裝中保證高質(zhì)量,避免附加彎矩的產(chǎn)生。


3. 溫度壓力過(guò)高,積炭自燃和可燃物燃燒


(1)氣缸潤(rùn)滑劑選擇不當(dāng),潤(rùn)滑油牌號(hào)不符,加油量過(guò)多或太少,油質(zhì)不佳,使氣體溫度劇升,形成積炭。


(2)循環(huán)冷卻水水質(zhì)差,中間冷卻效果不好,冷卻水意外中斷,致使氣體溫度升高。中間冷卻器、油水分離器和貯氣罐排放油水不及時(shí)或不徹底,增加污垢、阻力,使氣體溫度升高。


(3)用空氣試壓試漏,高溫下積炭,激烈氧化而爆炸;機(jī)械制造過(guò)程中,鐵銹等雜質(zhì)未清除干凈,導(dǎo)致發(fā)熱;濾清器污垢嚴(yán)重,吸人氣體含塵量大,易形成積炭。


(4)缺少安全措施和現(xiàn)代化管理手段。


預(yù)防措施:


(1)根據(jù)氣體性質(zhì)合理選擇潤(rùn)滑劑,乙炔氣用非乳化礦物油,氯氣用濃硫酸,氧氣用蒸餾水和稀釋甘油,乙烯氣用白油或無(wú)油潤(rùn)滑;選擇閃點(diǎn)高,氧化后析炭量少的高級(jí)潤(rùn)滑脂;注油量適當(dāng),對(duì)于活塞移動(dòng)面積為200cm2/min,注油量約0.01 L/h為宜;定期進(jìn)行油質(zhì)分析,及時(shí)更換新油。


(2)采取先進(jìn)的水質(zhì)處理工藝,定期清除污垢、排放油水,嚴(yán)格控制排氣溫度,不得超過(guò)允許值。


(3)充分清除鑄件與配管中的異物與鐵銹,組裝后整個(gè)壓縮機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行徹底吹除;選用耐蝕材料,選擇高效濾清器,及時(shí)清除污垢。


(4)在有爆炸氣體的壓縮機(jī)附近設(shè)置防爆墻和惰性氣體滅火裝置。對(duì)于高壓、易燃易爆氣體的安全閥要經(jīng)常檢查其可靠性。采用儀表計(jì)測(cè)量和自動(dòng)報(bào)警裝置,發(fā)現(xiàn)異常故障可及時(shí)采取安全措施。

  

4. 誤操作,違章作業(yè),導(dǎo)致燃燒爆炸


(1)檢修氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)時(shí),用鋁板作盲板,使高壓氣體噴出引起空間爆炸;在冰機(jī)開(kāi)車(chē)時(shí)未打開(kāi)旁路閥和出口閥,壓力升高超過(guò)材料強(qiáng)度極限而導(dǎo)致爆炸;鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)行中,已發(fā)現(xiàn)異常響聲而沒(méi)有及時(shí)停車(chē)檢查,致使風(fēng)機(jī)軸頸扭斷,油箱起火爆炸。


(2)化工用壓縮機(jī)負(fù)荷試車(chē)時(shí),沒(méi)有用低壓氮?dú)獯党虼党粡氐?,引起燃燒爆炸?/span>


(3)禁油處理不徹底,使填料帶油著火,集油箱爆炸。


(4)誤認(rèn)為冰機(jī)工段出口無(wú)液氨;聽(tīng)到液擊聲未作排液處理,使用近路閥,因高溫使液氨氣化而爆炸。


預(yù)防措施:


(1)熟悉操作知識(shí),開(kāi)車(chē)前必須打開(kāi)壓縮機(jī)(或冰機(jī))的出口閥門(mén),開(kāi)車(chē)后密切注視水、氣、油的壓力和溫度的變化以及異常響聲。


(2)負(fù)荷試車(chē),啟動(dòng)可燃性氣體壓縮機(jī)時(shí),首先用惰性氣體置換其中的空氣,使氧含量小于4%。對(duì)于壓縮氫氣和乙炔氣,含氧最高限度為2%。負(fù)荷試車(chē)必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行。


(3)禁止用汽油等揮發(fā)性油類(lèi)清洗零件,制造安裝過(guò)程中,盡量避免與大氣接觸,嚴(yán)格執(zhí)行禁油處理和控制油溫。


(4)精心操作。

  

5. 因制造缺陷、管理不善引起爆炸事故


(1)氧壓機(jī)出口閥損壞,使其超壓,安全閥啟跳,引起著火爆炸;油水分離器因制造缺陷爆炸;緩沖器因操作帶水而發(fā)生爆炸。


(2)操作時(shí)壓力超高,將水封沖壞,大量高壓氣體放空,電火花引燃。


(3)因停電,丙烯氣體壓縮機(jī)減壓氣體溢出,重新開(kāi)車(chē)時(shí),繼電器產(chǎn)生火花,引起空間爆炸。


(4)電機(jī)絕緣老化而引起著火,燒壞壓縮機(jī)。


預(yù)防措施:


(1)加強(qiáng)質(zhì)量管理和質(zhì)量檢查,發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)補(bǔ)救或更換易損件。


(2)密切注視壓力表讀數(shù)的變化。


(3)加強(qiáng)電機(jī)繼電器的維護(hù)和保養(yǎng)。


(4)及時(shí)更換絕緣老化的電機(jī)。


案例分析:


山東某化工集團(tuán)有限公司尿素項(xiàng)目試車(chē)爆炸


1. 事故經(jīng)過(guò)


2007年7月11日23時(shí)50分,山東省德州市某化工集團(tuán)有限公司一分廠(chǎng)16萬(wàn)噸/年氨醇、25萬(wàn)噸/年尿素改擴(kuò)建項(xiàng)目試車(chē)過(guò)程中發(fā)生爆炸事故,造成9人死亡、1人受傷。事故發(fā)生在一分廠(chǎng)16萬(wàn)噸/年氨醇改擴(kuò)建生產(chǎn)線(xiàn)試車(chē)過(guò)程中,該生產(chǎn)線(xiàn)由造氣、脫硫、脫碳、凈化、壓縮、合成等工藝單元組成,發(fā)生爆炸的是壓縮工序2號(hào)壓縮機(jī)七段出口管線(xiàn)。


該公司一分廠(chǎng)16萬(wàn)噸/年氨醇、25萬(wàn)噸/年尿素生產(chǎn)線(xiàn),于2007年6月開(kāi)始單機(jī)試車(chē),7月5日單機(jī)調(diào)試完畢,由企業(yè)內(nèi)部組織項(xiàng)目驗(yàn)收。


7 月10日2號(hào)壓縮機(jī)單機(jī)調(diào)試、空氣試壓(試壓至18MPa)、二氧化碳置換完畢。


7月11日15時(shí)30分,開(kāi)始正式投料試車(chē),先開(kāi)2號(hào)壓縮機(jī)組,引入工藝氣體(N2、H2混合氣體),逐級(jí)向2號(hào)壓縮機(jī)七段(工作壓力 24MPa)送氣試車(chē)。


23時(shí)50分,2號(hào)壓縮機(jī)七段出口管線(xiàn)突然發(fā)生爆炸,氣體泄漏引發(fā)大火,造成8人當(dāng)場(chǎng)死亡,一人因大面積燒傷搶救無(wú)效于14日凌晨0時(shí)10分死亡,一人輕傷。事故還造成部分廠(chǎng)房頂棚坍塌和儀表盤(pán)燒毀。


經(jīng)調(diào)查,事故發(fā)生時(shí)先后發(fā)生兩次爆炸。經(jīng)對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘查和分析,一處爆炸點(diǎn)是在2號(hào)壓縮機(jī)七段出口油水分離器之后、第一角閥前1米處的管線(xiàn),另一處爆炸點(diǎn)是在2號(hào)壓縮機(jī)七段出口兩個(gè)角閥之間的管線(xiàn)(第一角閥處于關(guān)閉狀態(tài),第二角閥處于開(kāi)啟狀態(tài))。


2. 事故原因


(1)事故發(fā)生的直接原因事故發(fā)生后,山東省德州市人民政府組成事故調(diào)查組對(duì)事故有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查,經(jīng)初步分析判斷,排除了化學(xué)爆炸和壓縮機(jī)出口超壓的可能,爆炸為物理爆炸。


事故發(fā)生的直接原因是2號(hào)壓縮機(jī)七段出口管線(xiàn)存在強(qiáng)度不夠、焊接質(zhì)量差、管線(xiàn)使用前沒(méi)有試壓等嚴(yán)重問(wèn)題,導(dǎo)致事故的發(fā)生。


(2)管理上存在的主要問(wèn)題


① 建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)設(shè)立安全審查。該公司將16萬(wàn)噸/年氨醇、25萬(wàn)噸/ 年尿素改擴(kuò)建項(xiàng)目(總投資9724萬(wàn)元),拆分為“化肥一廠(chǎng)造氣、壓縮工序技術(shù)改造項(xiàng)目(投資4868萬(wàn)元)”和“化肥一廠(chǎng)合成氨及尿素生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目(投資4856萬(wàn)元)”兩個(gè)項(xiàng)目,分別于2006年4月 26日和5月30日向山東省德州市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)備案后即開(kāi)工建設(shè),未向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門(mén)申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全審查,屬違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目。


② 建設(shè)項(xiàng)目工程管理混亂。該項(xiàng)目無(wú)統(tǒng)一設(shè)計(jì),僅根據(jù)可行性研究報(bào)告就組織項(xiàng)目建設(shè),有的單元采取設(shè)計(jì)、制造、安裝整體招標(biāo),有的單元采取企業(yè)自行設(shè)計(jì)、市場(chǎng)采購(gòu)、委托施工方式,有的直接按舊圖紙組織施工。


與事故有關(guān)的2號(hào)壓縮機(jī)由沈陽(yáng)某氣體壓縮機(jī)制造有限公司制造,并負(fù)責(zé)壓縮機(jī)出口閥前的輔助管線(xiàn)設(shè)計(jì)。


項(xiàng)目沒(méi)有按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定選擇具有資質(zhì)的施工、安裝單位進(jìn)行施工和安裝。試車(chē)前沒(méi)有制定周密的試車(chē)方案,高壓管線(xiàn)投用前沒(méi)有經(jīng)過(guò)水壓試驗(yàn)。


③ 拒不執(zhí)行安全監(jiān)管部門(mén)停止施工和停止試車(chē)的監(jiān)管指令。2007年1 月,德州市和平原縣安全監(jiān)管部門(mén)發(fā)現(xiàn)該公司未經(jīng)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)立許可后,責(zé)令其停止項(xiàng)目建設(shè),該公司才開(kāi)始補(bǔ)辦危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可手續(xù),但沒(méi)有停止項(xiàng)目建設(shè)。


7月7日,由德州市安全監(jiān)管局組織專(zhuān)家組對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了安全設(shè)立許可審查,明確提出該項(xiàng)目的平面布置和部分裝置之間距離不符合要求,責(zé)令企業(yè)抓緊整改,但企業(yè)在未進(jìn)行整改、未經(jīng)允許的情況下,擅自進(jìn)行試車(chē),試車(chē)過(guò)程中發(fā)生了爆炸。


河北省某銀礦空氣壓縮機(jī)油氣分離儲(chǔ)氣箱爆炸事故案例


1. 事故經(jīng)過(guò)


1990年12月28日9時(shí)50分,河北省某銀礦空氣壓縮機(jī)油氣分離儲(chǔ)氣箱發(fā)生爆炸,死亡4人,重傷2人,直接經(jīng)濟(jì)損失296800元,間接經(jīng)濟(jì)損失28000元。


由于調(diào)試現(xiàn)場(chǎng)在野外,除空氣壓縮機(jī)損壞外,沒(méi)有其它損壞。該儲(chǔ)氣箱是由湖南某壓縮機(jī)廠(chǎng)制造的,1989年8月出廠(chǎng)。


出廠(chǎng)時(shí)材質(zhì)方面無(wú)資料,也沒(méi)有進(jìn)行必要的出廠(chǎng)檢驗(yàn),如:射線(xiàn)檢測(cè)、水壓試驗(yàn)和氣密試驗(yàn)。該儲(chǔ)氣箱直徑為750毫米,長(zhǎng)為1500毫米,厚為6毫米。所有焊縫均為手工電孤焊,環(huán)向焊縫為單面無(wú)墊板對(duì)接焊。


1990年10月28日區(qū)長(zhǎng)組織空壓機(jī)手對(duì)空壓機(jī)進(jìn)行檢查調(diào)試,確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后進(jìn)行啟動(dòng)空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),未發(fā)現(xiàn)異常,即將進(jìn)氣手柄撥至負(fù)荷位置,運(yùn)轉(zhuǎn)一分鐘后,儲(chǔ)氣箱就發(fā)生爆炸。


爆炸后,靠近操作側(cè)一端裝有濾油裝置的封頭環(huán)焊縫全部斷開(kāi),封頭飛出100多米遠(yuǎn),筒體向另一側(cè)飛出5-6米遠(yuǎn),撞到石頭上致使嚴(yán)重變形破裂。


檢查焊縫時(shí)發(fā)現(xiàn)在丁字焊縫處損壞,周長(zhǎng)2250毫米的環(huán)焊縫上只有兩處焊透,分別為180 毫米和50毫米,其余焊縫均為未焊透,焊接金屬熔深厚度僅為3-4 毫米,且存在氣孔、夾渣等缺陷。


此外,在壓縮機(jī)調(diào)試時(shí)操作人員對(duì)安全閥、壓力表等安全附件進(jìn)行了檢查,均齊全、靈敏,操作人員的操作程序也符合說(shuō)明書(shū)的要求。


2. 事故原因


(1)造成這起爆炸事故之直接原因是該壓縮機(jī)廠(chǎng)制造的油氣分離儲(chǔ)氣箱產(chǎn)品質(zhì)量低劣,不符合國(guó)家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。因此,在設(shè)備調(diào)試時(shí)即發(fā)生設(shè)備爆炸事故。


(2)壓力容器設(shè)備在投入使用前,應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定,辦理使用登記手續(xù)。在技術(shù)資料不全的情況下,應(yīng)先核實(shí)設(shè)備質(zhì)量狀況,在情況不明時(shí),盲目進(jìn)行調(diào)試,使存在的事故隱患沒(méi)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。


(3)設(shè)備調(diào)試現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有依據(jù)有關(guān)規(guī)定做好安全防護(hù)工作,設(shè)備周?chē)と颂啵瑢?dǎo)致較大的傷亡。


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